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王永科:匠心守护海洋钻井平台“心脏”

更新时间:2024-07-10 21:14:27 更新来源:聚力体育官网/普通输送带

  柴油机主任技师,1993年于胜利石油勘探技工学校柴油机专业毕业进入海洋钻井公司,他一直扎根平台一线年来,从柴油机工到司机长,再到主任技师,靠着钻研与创新,慢慢成长为公司技能人才代表,2022年被评为胜利石油工程公司技术能手,获海洋钻井公司首届“金海豚”奖金牌工匠称号。

  “主任,CAT D399柴油机异常高温。不知哪里出了问题?现在运送套管的船已经靠泊,正等着卸套管呢,这可怎么办?”一天,柴油机工小张焦急地向王永科汇报设备故障情况。

  “节温器发生了故障,可能是主板问题或是线路断开。”王永科仔细查看了柴油机设备,发现了问题。

  “这进口设备,我们库房可没有配件,一旦接线出错烧掉主板,那生产可要瘫痪了!”平台经理一脸担忧和着急。

  “我试一试。”说完王永科拆开密封盖,检测主板和线路……经过反复检测,终于找出了内部的一块问题主板。

  平台上果然无备件,此时生产又不允许长时间停机等待。王永科经过反复研究,提出在节温器芯的大循环通路圆周上钻四个6毫米的孔,然后依靠调节交换器的海水冷却排量来控制水温。他小心翼翼地重新接线通电时,就连旁边观摩的同事都捏了一把汗。“温度正常,没有报警,可以卸套管了!”当发电机发出轰鸣的那一刻,听到对讲机中传来的欢呼声,王永科禁不住舒了一口气。

  “预防性检修是保证设备优质运行的关键,只有把清设备运转脉搏才能排除一些故障。”王永科参与胜利八号主平台升级改造,在对MWMTBD620V12柴油机负荷试验时,1号主机发生击穿机体的机械事故。

  在场服务商及有关技术人员均判断为柴油机飞车导致。针对1号主机累计运转3200小时,发生机油耗量高达20L/d“丢机油”现象,王永科分析判断故障原因为拉缸。他打开进气道端盖检查,发现进气道扰流风门轴断裂,风门进入气缸,顶烂活塞顶,导致拉缸,致使机油耗量增加。

  工作30年来,王永科参与坐底式、自升式及桁架式自升平台装备升级改造十余次,接触18种型号53部柴油机,积累了丰富的柴油机使用及维护维修经验。他自行编制机房岗位《员工素质培训口袋书》教材,对每次培训课程都精心准备,兼顾到员工的文化水平差异和实际经验的不同。

  从预燃室的D399到单体泵的CAT3512,再到ECM的CAT3512C、CAT3516CHD型,海洋钻井平台机房俨然就是CAT柴油机发展进步的缩影。柴油机设备科技化水平慢慢的升高,维修难问题日渐突出,作为主任技师,王永科如饥似渴地学习专业相关知识,多角度、多层面研究分析很多类型设备结构,反复揣摩器械、配件配置作用,并把掌握的知识技能编成通俗易懂的课件,传授给员工,让他们能第一时间发现问题并解决,为平台的生产运行保驾护航。

  一直以来,发明创新仿佛根植于王永科和他的团队骨子里。每每在生产工作过程中有工具不顺手、干活不方便、工艺不合理、运行不顺畅的地方,他们都会记录下来,等到下班后细细地研究、精心地设计而乐此不疲。王永科将理论联系实际,将创新与设备管理结合,让创新成果落地成为“生产力”。

  以他的名字命名的“王永科柴油机气门间隙调整工作法”,彻底摒弃原有的操作方法,将国外先进的技术加以修正,使气门间隙调整精确到丝米。《柴油机气门间隙千分表调整法》获得中国设备管理协会设备管理新趋势“金点子”(技术类)二等奖。王永科致力于解决工作中的实际难点,受到平台员工一致好评,目前拥有19项国家专利、2项省设备管理成果、7项局级科技成果、二级单位成果60余项。

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